1 概述
內(nèi)蒙古天野化工集團有限責(zé)任公司,主要動力來源于2臺產(chǎn)汽量145t/h 燃煤高壓鍋爐,2臺爐日耗煤約910t,原料煤場3臺橋式起重機承擔(dān)著鍋爐主要上煤任務(wù)。但是,由于建廠時電氣滑接裝置設(shè)計選型不當(dāng),自1996年投運以來?滑觸裝置故障頻繁,加上因此而產(chǎn)生的供電質(zhì)量問題,加劇了起重機電氣控制部分和電機的損壞,造成起重機經(jīng)常不能正常工作,威脅鍋爐的正常上煤和全廠安全穩(wěn)定運行。期間,經(jīng)過幾次小改造,都不能解決根本問題。隨著運行時間的增加,其維修更加困難,維修工作量和備品備件消耗量很大。
為解決這個老大難問題,在綜合比較各類電氣滑觸裝置優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,經(jīng)反復(fù)研究論證,結(jié)合本廠實際,制定了獨特的改造方案。并于1998年5月對橋式起重機滑觸裝置進行徹底改造,取得非常滿意的效果。改造后的滑觸裝置運行良好,且維護量和備件消耗量極低,既節(jié)約了資金又為裝置安全穩(wěn)定運行提供了保障。
2 故障原因分析
煤場共有3臺橋式起重機,跨距30m,大梁導(dǎo)軌240m,起重機共有1組(3根 A、B、C3相)滑觸線,每相240m 的滑觸線由單根6m 長的塑料防護式安全鋁滑線連接而成。集電器為特制配套的塑料外殼集電器?;|線通過支架和大梁固定,槽口向下,集電器插入槽中,起重機運行時由固定于行車上的集電器架推動集電器移動實現(xiàn)滑觸輸電。這種滑接裝置有安全防護好等優(yōu)點,但應(yīng)用中存在以下不足之處。
1) 不適應(yīng)于北方氣候嚴寒,溫差大地區(qū)及戶外使用。由于熱脹冷縮,戶外日曬雨淋及低溫,塑料外殼極易變形脆裂,使滑觸線變形,集電器運行不暢,受力增大,造成滑觸線拉壞或集電器散架。另外,由于接觸**,缺相運行,加劇了電氣控制部分和電機的損壞。
2) 由于滑觸線長,接口多,且接口處難以平滑過渡,集電器在接口處易發(fā)生卡塞現(xiàn)象,造成滑觸線和集電器的損壞。
3) 由于起重機跨度寬,運行距離長,起重機上下左右位置移動偏差較大,原集電器架難以調(diào)整好集電器的位置。
4) 煤場環(huán)境惡劣,煤粉飛揚,日積月累在鋁槽中產(chǎn)生沉積,使集電器運行不暢,造成集電器和滑線的損壞。
3 改造方案
因現(xiàn)場條件限制,改造只能在原有框架上進行。主導(dǎo)思想是盡量減少滑觸線的中間接口,增大滑觸線和集電器的調(diào)節(jié)量。集電器要簡單耐用,盡力降低集電器和滑觸線的摩擦力。方案如下:
1) 利用長240m,●12mm 的紫銅桿做滑觸線,滑觸線兩頭用9t 絕緣子和長240mm 的索具螺旋扣固定。中間用固定于工字鋼大梁上每隔3m 的絕緣支架(見圖1)支撐。
2) 用120mm×50mm×48mm 的紫銅石墨碳塊做集電器,并固定于特制的集電器架(見圖2)上。
4 電氣計算
工作電流計算,根據(jù)公式:
I工作=K1P3+K2Pn+A
其中:P3-起重機中3個功率*大動力設(shè)備的功率和,根據(jù)實際取55kW;
Pn-起重機所有動力設(shè)備的總功率,根據(jù)實際取75kW;
A-其他負荷工作電流,取15A;
K1、K2—功率電流轉(zhuǎn)換系數(shù),根據(jù)起重機類別,K1 取0?6,K2 取0?3。
經(jīng)計算單臺起重機工作電流為70?5A。3臺起重機同時工作時,工作電流為211?5A。
經(jīng)查表計算 ●12mm 的紫銅桿載流量 在800A 以上,遠遠大于211?5A 的工作電流。
電壓降計算,根據(jù)公式:
ΔU=3I工作·Z·t·cos●
U額定其中:I工作-工作電流211?5A;
U額定-額定電壓380V;cos●-負荷功率因素,對繞線電機取0?65;
Z-交 流 阻 抗 值,Ω/km;經(jīng) 查 表 計 算●
12mm 的紫銅桿 Z 值取0?34Ω/km;
t-滑觸線長度,km;因是單端饋電,t 取0?24km。
經(jīng)計算電壓降為3%,滿足一般起重機低于7%的電壓降要求。
改造后的滑觸裝置,滑觸線成為可活動部分,滑觸線嵌入集電器槽中。運行時集電器向上托著滑線移動實現(xiàn)滑接輸電。因滑線中間有每隔3m的絕緣支架支撐?滑觸線張力很小。固定于框架兩端的索具螺旋扣可調(diào)節(jié)滑觸線因熱脹冷縮產(chǎn)生的松緊不適?;|線的活動量較大,可完全適應(yīng)行車的位置移動偏差。由于滑觸線中間無接口,且紫銅和石墨碳塊摩擦力小,集電器運行通暢,碳塊磨損量小,一年中需更換一次。另外,滑觸線通過自身的重力和集電器壓接?運行中,滑觸線和集電器接觸更加穩(wěn)定和良好。改造后的滑接裝置再沒有發(fā)生故障,為化肥廠的安全穩(wěn)定運行提供了必要保障。